作者:紅星機(jī)器 發(fā)表于: 2015-04-18 09:38:11
楊帥軍老師 紅星技術(shù)工程師
某水泥企業(yè)的水泥磨系統(tǒng)工藝中,收塵系統(tǒng)設(shè)計(jì)存在不足,導(dǎo)致了水泥生產(chǎn)過程中能耗高,對環(huán)境污染研究。為此,我們紅星水泥機(jī)械生產(chǎn)廠家對該水泥廠的水泥磨收塵系統(tǒng)進(jìn)行合理改造。
水泥磨工藝流程見圖1。水泥磨機(jī)將經(jīng)過輥壓機(jī)預(yù)破碎好的熟料及混合材研磨成細(xì)粉,物料通過出磨提升機(jī)輸送到O-Sepa高產(chǎn)選粉機(jī)進(jìn)行分級選粉,水泥磨機(jī)出來的含塵氣體直接進(jìn)入選粉機(jī),被選粉機(jī)篩選后,符合要求的成品水泥粉末隨氣流帶入收塵器進(jìn)行收集,不符合要求的水泥粉末重新輸送到磨機(jī)進(jìn)行進(jìn)一步研磨。從收塵器收集下來的成品被輸送到水泥庫存儲。
水泥磨收塵器的阻力過大,收塵器進(jìn)出口的壓差平均在2000Pa以上,中控不得不經(jīng)常依靠降低主排風(fēng)機(jī)的頻率放灰來緩解收塵器的壓差,降低主排頻率就意味著降低物料在磨內(nèi)的流速,在不減產(chǎn)的情況下,磨頭冒灰嚴(yán)重,為保證磨機(jī)的正常運(yùn)行,我們不得不降低臺時(shí)或臨時(shí)止料,水泥磨粉磨的高產(chǎn)性能得不到發(fā)揮,水泥生產(chǎn)能力一直不能提高,同時(shí)耗電量也降不下來,造成噸水泥電耗居高不下,嚴(yán)重制約著我公司的生產(chǎn)成本。
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),由于入磨物料水分偏大,綜合水分在2.0%左右,再加上南方地區(qū)空氣濕度大以及壓縮空氣中不可避免帶有少量的油污,導(dǎo)致收塵袋表面結(jié)露現(xiàn)象嚴(yán)重,極大制約了收塵器的清灰能力。同時(shí)收塵器積灰斗所使用的雙道鎖風(fēng)閥由于軸承部位進(jìn)灰導(dǎo)致鎖風(fēng)閥運(yùn)作不靈活,致使鎖風(fēng)效果極差,使物料二次飛揚(yáng),嚴(yán)重影響收塵器的收塵效果。再者,收塵器清灰模式為離線清灰,由于提升閥故障多,經(jīng)常開關(guān)不到位或發(fā)片和閥桿脫落,造成收塵器運(yùn)行時(shí)壓差經(jīng)常故障性高,影響水泥磨收塵器的正常運(yùn)行。
為了緩解收塵袋表面結(jié)露現(xiàn)象我們選用材質(zhì)為防水防油的覆膜滌綸針刺氈,同時(shí)為了增加磨機(jī)系統(tǒng)風(fēng)量,降低收塵器內(nèi)部風(fēng)速,提高收塵器的收塵能力,我們根據(jù)收塵器內(nèi)部結(jié)構(gòu)形式加長了收塵袋及袋籠,共增加過濾面積398m2,幅度達(dá)10%。具體見表2:
第二,水泥廠的供氣系統(tǒng)平均壓力在0.4MPa左右,為了增強(qiáng)噴吹效果,我們針對水泥磨袋收塵增加了一臺20m3的專用空壓機(jī),單獨(dú)對收塵器供氣,保證供氣壓力在0.5MPa以上,同時(shí),因?yàn)閲姶祲毫Φ奶岣撸瑖姶禋饬餮貒姶递S線成20°角度擴(kuò)散,為了加大二次誘導(dǎo)風(fēng)量,達(dá)到增強(qiáng)清灰效果,需要調(diào)整噴吹口至袋籠高度,因此我們將導(dǎo)流管全部拆除,保證擴(kuò)散的原始?xì)饬鬟B同誘導(dǎo)的氣流同時(shí)以超音速進(jìn)入濾袋口,并順勢吹到濾袋底部,在底部形成一定壓力,氣流然后反沖向上,在濾袋內(nèi)迅速膨脹,產(chǎn)生振動(dòng),起到清灰效果。一般來講,噴吹壓力越大,噴吹口至袋籠口的高度要求越高。
第三,為了解決積灰斗二次飛揚(yáng)的問題,我們將原來使用的雙道鎖風(fēng)閥更換為星型下料器,增強(qiáng)了鎖風(fēng)效果。
第四,收塵器初始的清灰方式為離線清灰,清灰過程中是先切斷該室或該組的凈氣出口通道,使該室或該組的布袋處于無氣通過的狀態(tài),然后開啟脈沖閥用壓縮空氣進(jìn)行脈沖噴吹清灰,切斷閥關(guān)閉時(shí)間足以保證在噴吹后剝離的灰塵沉降至灰門,使濾袋清灰徹底。若要保證離線清灰模式正常工作,必須保證各個(gè)室的提升閥工作可靠,這樣也就對氣源要求比較高,由于該公司的供氣系統(tǒng)所提供的壓縮空氣中不可避免地帶有少量的油污以及水分,經(jīng)常使提升閥開關(guān)動(dòng)作不到位,存在提升閥打不開的現(xiàn)象,這樣就導(dǎo)致個(gè)別風(fēng)室風(fēng)量幾乎為零,無形中減少了收塵器的過濾面積,增加了收塵器內(nèi)部的風(fēng)速,極不利于濾袋清灰。為此,我們拆除所有提升閥的閥片,將離線清灰改為在線清灰,保證袋收塵的正常運(yùn)行。
通過改造,袋收塵的壓差由原來的2000Pa以上降至800~1300Pa之間,水泥磨臺時(shí)明顯增加,電耗也隨之下降。對比如下:水泥磨本部電耗(P.O42.5)如表4所示:
從以上數(shù)據(jù)來看,水泥磨臺時(shí)比原來增加了14%,而水泥磨噸水泥電耗也下降了11.3%,達(dá)4.64kWh,按該水泥廠年產(chǎn)130萬噸以及平均電價(jià)0.62元/kWh計(jì)算,全年可節(jié)約電耗6032000kWh,直接經(jīng)濟(jì)效益達(dá)3739840元。
水泥磨系統(tǒng)作為水泥生產(chǎn)系統(tǒng)中重要的耗能環(huán)節(jié),其臺時(shí)產(chǎn)量是限制系統(tǒng)電耗的重要因素,而臺時(shí)產(chǎn)量的提高主要依賴于輥壓機(jī)系統(tǒng)的預(yù)破碎能力、磨機(jī)的鋼球級配、O-Sepa選粉機(jī)的選粉效率以及水泥磨袋收塵的工作效率,此次技改是通過提高水泥磨袋收塵的清灰能力,減小袋收塵壓差來提高磨機(jī)效率,從而增加臺時(shí),使該水泥廠在節(jié)能降耗以及節(jié)約成本方面取得了令人滿意的成果。<
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