作者:紅星機器 發表于: 2015-02-06 16:44:42
楊帥軍老師 紅星技術工程師
河南紅星礦山機械廠家是一家建廠30余年的資深磨粉機生產廠家,前段時間我們根據一個客戶反饋的情況對其廠家進行了回訪調查,發現該磨粉廠存在的問題,并對其存在的問題進行了分析總結,制定了改進方案,下面本文詳細進行綜述。
該磨粉廠主要磨粉設備是一臺4R磨粉機,廠里所有制品的料粉(除填料外)都由這臺設備磨粉來完成。但是近年來,由于生產發展,磨粉量猛增,磨粉機的負荷越來越大。建廠初期,設計生產能力是500t/a左右。因此,當時系統尾部采用了機械振打裝置回收細粉。20多年生產運行,設備經過長期磨損,零部件已基本損壞。加上尾部料粉粒度太細,濾袋達不到過濾要求,更換也十分困難。由于設備生產存在的缺陷,尾部料粉大量排出室外,既浪費了大量原材料,操作工人工作條件惡劣,并且也嚴重地污染了周圍環境。
4R磨粉機在運行過程中,它本身就是一個循環系統。而由于我們主要是解決回風管里所含的超細粉塵問題。因此,本設計與一般除塵系統設計不一樣,既要解決回風管超細粉塵的污染,又不要破壞磨粉機系統的整個循環過程。這就要設計者明確設計的難點主要是取得一個合理的抽力,以保證系統循環過程正常運行,并將回風管里的超細粉塵捕集起來。由于現場條件受限,施工十分困難。于是,有關工程技術人員現場測量,外出調查,拿出了設計施工圖紙。
設計的初始方案,由于對磨粉系統的循環過程還了解不夠,因此實際效果很差,主風機抽力偏大,整個循環系統正常狀態被破壞。使該正常循環的料粉也從回風管里被抽走,結果一級旋風除塵器集塵箱里一點料粉也存不下來,全部進入布袋除塵器。由于布袋除塵器入口濃度大大超過15g/m3,過濾風速又達5m/s以上,結果濾帶嚴重過載,反吹風機頻繁動作,濾袋承受不了。再加上設備本身密封不嚴,結果排放出來的仍然是濃煙滾滾。
為此我們對原改造方案又進行了反復的修改試驗,結果找出了主風機的較好抽力,正好滿足系統的正常運行要求。過一段時間的實際運行考驗,表明設備運行正常,效果十分理想,達到了預期目的。后經上級環保部門現場測試,除塵效率達99.94%,已完全達到環保排放要求。
4R磨粉機超細粉塵回收裝置技術改造經濟效益十分顯著。改造后,回收的超細粉塵(325目以下)比過去多很多。改造前后對比,改造前磨一噸料粉只能回收超細粉15kg左右,而現在可回收45kg左右。以近幾年生產統計資料平均計算,若每年加工800t料粉,則每年可回收超細粉36t,價值可達5萬元以上。設備改造總投資的5萬元一年時間內便可收回。
經過紅星廠家的技術支持與專業指導,該磨粉廠改進工作進行的十分順利,該廠負責人對紅星技術人員伸出大拇指,表示日后將與我廠長期合作下去。我們紅星廠家一直秉承的就是質量為重的經營方針,未來我們還將繼續完善服務,讓所有客戶認可。
上一篇:重鈣濕法生產工藝配置及控制因素
下一篇:四種重鈣干法生產工藝配置案例
如需了解設備的優惠報價、選型、配置方案等相關資訊,可以留下您的需求。
專車接待 實地考察 免費制定方案
礦機專業生產經驗,在海內外積累了豐富的實踐經驗,工藝和技術成熟,深受廣大客戶的喜愛。
全國統一咨詢熱線: 0371-6777 2727